河北宣工改善工藝技術(shù)生產(chǎn)效率成倍提高
近日,液壓分廠薄敬忠新設(shè)計的5種工裝投入生產(chǎn),不僅解決了零件加工的位置度問題,而且生產(chǎn)效率提高了1倍多。
液壓分廠原來有5種搖臂在鉗加工中,由于難以定位,使銷子孔的位置度、對稱度不容易保證,生產(chǎn)效率較低。“不能讓生產(chǎn)在我們這拖后腿”。
今年6月中旬,段長薄敬忠與同事經(jīng)過技術(shù)攻關(guān),設(shè)計出5種零件相對應(yīng)的鉗工工裝,經(jīng)過半個月的試驗改進,有效的保證了孔的位置度及對稱度,使生產(chǎn)效率成倍增長。
撥桿零件因是精鑄件,由于毛坯外形不規(guī)則,加工螺孔時缺少加工基準(zhǔn)面,容易導(dǎo)致廢品。為解決加工難題,薄敬忠改進加工思路,將原工裝的鉆套由原長16毫米改為35毫米,并制作了鉆套導(dǎo)向,穩(wěn)定鉆頭鉸孔,防止鉆頭在零件圓柱毛坯面上滑動,克服了鉆孔偏移現(xiàn)象,使零件加工位置精度與效率大幅度提升。
把生產(chǎn)難點作為技術(shù)攻關(guān)的突破點,液壓分廠充分發(fā)揮職工的聰明才智,讓職工技術(shù)創(chuàng)意成為破解生產(chǎn)難題的“金鑰匙”。
有種零件壓板過去在進行銑槽工序時,需找正線才能加工,由于壓板加工批量大,尺寸不一致,生產(chǎn)效率一直在低水平上徘徊。
今年6月,分廠職工針對壓板加工特點,巧妙地設(shè)計出定位夾具,既保證了零件的尺寸精度,還使生產(chǎn)效率提高了2倍。
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