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奧康以精益生產降成本 七毫米鞋皮摳出千萬元
生產鞋幫時,剪掉七毫米的里皮,這樣的細節處理,不僅更便于黏合,每雙鞋還節省成本0.35元。面對日趨嚴峻的經濟形勢,今年以來,奧康集團不斷使出“新招”,追求生產細節精益化,通過“七毫米鞋皮”、“五克鞋膠”等活動,一年“摳”出上千萬元的效益。
制鞋業是勞動密集型產業,生產過程中每一處細微的浪費,乘以龐大的產量基數,都會造成巨大的浪費。為了應對企業成本壓力加大的現狀,奧康集團今年以來陸續新設了成本處、技術轉移部等機構,專門負責尋找、消除生產過程中的浪費現象。
經過深入的內部調研,成本處工作人員發現,生產環節存在等待浪費、搬運浪費、不良率浪費、加工浪費、多余動作浪費、庫存浪費、過量生產浪費、缺貨浪費等“八大浪費”現象。針對這些病癥,奧康集團開始推行“精益生產”方式,從每一個流程入手,制定新的生產標準,嚴格控制生產成本,降低不必要的損耗。
據成本處負責人黃志文介紹,推行精益生產,就是通過標準化操作,消除細節浪費。舉例說,比如鞋底刷膠,每個工人因刷膠方式不同,平均每雙鞋刷膠用量需要30克。成本處組織員工反復測試,進行標準化操作,制定出每雙鞋刷膠必須控制在20至25克的標準量。如果工人操作超過這個標準,超出的用膠量就必須自己埋單。標準出臺后,刷膠用量節省幅度超過20%。
據估算,經過標準化生產和細節處理,生產一雙鞋平均可節省成本1%左右,一年下來,奧康集團鞋類生產基地每年可節約的生產成本,有望超過1000萬元。同時,推行精益生產還大大提高了工人的工作效率。集團提供的今年前9個月統計顯示,推行精益生產后,奧康鞋業制造有限公司2300名員工的平均工作效率提高了5%,生產周期也縮短了三分之一。
溫州經濟學會會長、溫州大學城市學院教授馬津龍說,企業的競爭歸根結底就是成本的競爭。面對當前的經濟形勢,奧康推行的精益生產方式,對仍停留在粗放型生產方式、生產成本日益上漲的溫州民營企業來說,具有重要的借鑒和推廣意義。
短評
九牛一毛中的效益
在經濟學界,有一個著名的案例:石油大王洛克菲勒發現,石油罐蓋焊接過程中,每旋轉一次,焊接劑滴落的數量是39滴。于是他開始思考,能不能將焊接劑減少一兩滴,節省成本?經過一番潛心研究,他果真研制出了“38滴型”焊接機,每年為公司節約了上百萬美元成本。
如今,這個故事在奧康重新演繹。也許,對于一家年產值數十億元的大型企業而言,七毫米的鞋皮、五克的鞋膠,都是“九牛一毛”。但是,一旦乘以龐大的產量基數,那就意味著數百萬乃至上千萬元的效益。
今年以來,經濟發展遭遇寒流,我市不少民營企業飽受原材料、人力資源等成本上漲的壓力。然而,不少企業仍停留在粗放型的傳統生產模式上,生產流程中存在著資源的巨大浪費:生產設備在空轉,落后的生產技術在使用,還有包括人力、電力和場地的巨大浪費等等。生產細節上的浪費非常嚴重,直接加大了企業的生產成本,降低了經濟效益。
面對前進路上的困難,如果我們也能像奧康、像洛克菲勒那樣,依靠精益生產,向每一個細節浪費宣戰,“擰干毛巾的最后一滴水”,那么,降成本、增效益仍是大有可為的。其實,降成本、增效益,正寓于每一項工作的每一個角落、每一個環節、每一個細微之處。在這司空見慣的細微中,蘊藏著我們尚未挖掘的巨大的未知效益。
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