良興染織:環保和節能促成合作重要保障
“轟轟轟……”走進良興染織改造后的車間,沒有刺鼻的氣味,輕微的機器運作聲音完全不影響記者和車間員工的交談。“原來這里煙霧還挺大的,現在機改后都沒有了。”在退漿機前工作的員工小李介紹道,“沒那么熱了,舒服許多”。
據了解,今年年初以來,良興染織推行“清潔生產”,對車間進行大幅技改:原材料全部更新,機器也進入全面改造翻新階段。改造后,公司在環保、低碳生產上有了明顯的進展,比以往節約用水62%,節約耗能60%。
新機臺節能60%
據良興公司副總經理王景才介紹,車間發生的變化正是源于良興染織的機器改造。據了解,良興車間原來的退漿機都是用蒸汽加熱,一般要加到70~80攝氏度才能開始運行,單單配套的水槽就有8個,每個月耗水量極大,且還不穩定。今年年初,良興新進了一批機器設備,技術人員根據生產需求對新機器進行了技改,使用循環更穩定的油加熱模式。
“技改后的新機臺投入使用后,節能環保性能更加優越。用油加熱,水槽減少到了3個,燒煤量從15噸減少到6噸。同時,油是通過交熱器循環加熱的,只要3到5年換一次油,減少了浪費。”良興染織生產部負責人蔡志忠對機改帶來的節能效益深有體會。
“技改雖然花費了不少資金,但是帶來的節能環保效益遠遠高于機改費用。”王景才表示。
新工序提升效率
走在退漿機邊上,記者發現車間比以往多了幾個大滾筒,詢問后發現這些新設備也是良興節能減排的新舉措。
“這是新添的裝備——冷軋機。由于高密度布的漿比較密,原來高密度的布都要退漿兩次。現在加了冷軋這道工序,經過冷軋程序之后只要退一次漿就可以了。”蔡志忠向記者解釋道,把一次退漿換成一次冷軋可比以往節能一半左右的能耗。
除此之外,增加冷軋工序之后,工人的工作也簡單了許多,生產效率得以提高。“退漿的工序比較麻煩,冷軋簡單一些,現在處理高密度的布用一次冷軋換一次退漿,輕松了不少。”員工小陳說道。
更可喜的是面料經過冷軋之后手感更柔軟,品質得到提升,為良興迎來新客戶。“公司剛通過法國迪卡龍的驗廠,順利成為其供應商。迪卡龍對生產的環保和節能性要求很高,對品質的要求更是嚴格,我們及時進行技改成為促成合作的重要因素。”王景才表示。
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