A186F型梳棉機改造方案出臺
“A186F型”梳棉機(棉紡)改造方案如下:
1、“43部套”換成“FA231型”階梯式大壓輥喝傳動軸,加寬壓輥板,(干凈衛生,方便車工做清潔衛生,更可防止老式封閉式的 大壓輥內積存的短絨不定時帶入棉條);
2、“46部套”換成“FA231型”傾斜式三羅拉。用同步帶和“41部套”傳動并加裝光電自停裝置。(下軋輥后移到剝棉羅拉下方,杜絕了老師三、四羅拉下面的落網問題,適應高速高產);
3、選裝導棉器,傳送帶是德國原裝進口,防靜電,耐磨?;⌒锡X輪高頻處理,經久耐用,無噪音(棉條不斷頭,更適應高速高產);
4、改造的電器控制箱(采用臺灣品牌“臺達”變頻器M系列,高性能的變頻器調速,道夫速度一鍵調速,實現了軟啟動及停車,提高了道夫傳動部分的運轉精度,降低了維修工寄值車工的 工作量);
5、“41部套”傳動齒輪、道夫電機傳動改用同步帶傳動,電機不動,道夫大牙輪換掉,“45部套”不用;
6、“41部套”“46部套”“43部套”及輔機板換成和此配置相應的半封閉罩殼;
7、采用同步帶傳動,同步帶輪我司可用數控設備加工,可減少同步帶的磨損(傳動平穩、減少工作環境的噪音及物料消耗、省電、省工、效率高,生產的棉紗質量穩定,節約了大量的成本);
8、龍頭改為大斜管式方龍頭,立柱不動(棉條筒中間位大氣孔,更利于棉條的排列,紡織亂條現象發生);
9、加裝前四后二固定蓋板和棉網清潔器。(有利于細小結雜的清除,改善了棉網清晰度,提高了生條質量);
10、增加了預分梳(更利于刺輥部分的開松及除雜,適應搞笑工藝紡紗“大定量”和高速高產)
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