魏橋紡織創新回絲管理辦法
回絲率是紡織廠后紡車間的一項重要生產指標,回絲率過高不但影響自絡工作效率,產生質量隱患,而且嚴重影響生產成本。魏橋紡織企管部創新自絡降回絲管理方法,通過半年的實踐,增加棉紗收益792萬元,全年可實現節約資金1500多萬元。
紡織企管部推廣的“自絡降低回絲”方案,是在后紡工序測量調整自絡三個吸紗口的吸紗長度來進行回絲管理,將回絲的長度測量細化到單錠,改變了傳統的回絲“單臺重量管理”方法。單錠回絲長度測量要比單臺回絲稱重更為直觀,也更為精細。
該項目自立項以來,紡織企管部工作人員深入生產一線,經過大量的現場調研,對電腦后臺參數逐個查驗、修訂、試驗,真正把問題摸清楚,把解決方案制定詳細,多次召開現場會,到車間現場示范,逐個推廣,帶領基層干部、技術人員到車上逐一實際驗證,直至該方案在各生產單位全部推廣。
宏儒四紡廠長趙生國說,“我們廠按照企管部推廣的辦法到車上逐一試驗,針對實施過程中存在的問題帶領管理人員逐條逐項地去學習、改進。現在已在分廠自絡工序全部實施,達到了降成本的目標,一個月就可增效4萬元,分廠一年就可增效近50萬元。而且這種增效只是改變了一種管理方法,不需要任何投資。”
現在,在各紡紗分廠,無論是廠長、車間主任,還是技術工人,在自絡降回絲方面都有了新名詞,那就是“吸紗長度”。各級檢查人員在檢查到自絡機臺時,已經能夠很熟練地對回絲進行長度測量,看看是否符合標準長度,根據測量結果抓落后單錠,減少機臺單錠差異,降低回絲率。
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