南陽海泳紡織制衣企業(yè)有限公司呂學(xué)彬:我公司有3萬錠環(huán)錠紡,產(chǎn)品為中高檔針織用紗,產(chǎn)品質(zhì)量一直深受客戶信賴。隨著棉紗的質(zhì)量檔次和客戶需求不斷提升,為了提高針織面料的紋路清晰度,改善成紗質(zhì)量,公司加大了專件投入,選用高精度軸承、鋼領(lǐng)和進(jìn)口鋼絲圈搭配,但毛羽仍不能滿足客戶要求。在隨后的攻關(guān)中,我們開始嘗試使用細(xì)紗前區(qū)集合器來改善毛羽指標(biāo),收到了良好效果,達(dá)到了提高成紗質(zhì)量的目的。
集合器的作用在于收縮紗條寬度,減小加捻三角區(qū),使紗條在比較緊密的狀態(tài)下加捻,使成紗結(jié)構(gòu)緊密,外觀光潔,毛羽較少且強(qiáng)力增加;同時,還能阻止邊緣纖維散失,減少飛花,降低絨輥花,節(jié)約用棉。
目前國內(nèi)集合器共有2種,雙筋集合器和框式集合器。選用某公司生產(chǎn)的兩種集合器在同錠、同粗紗條件下進(jìn)行對比試驗(yàn),結(jié)果顯示采用雙筋集合器對成紗質(zhì)量改善效果好。在做風(fēng)箱白花試驗(yàn)中,每班8小時、420錠無集合器為0.5639,使用雙筋集合器為0.4179,使用框式集合器為0.4529。若綜合3萬錠每年采用雙筋集合器比不安裝集合器,可節(jié)約用棉11.51噸,效益是非常可觀的。
依據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),我們開始在兩臺細(xì)紗機(jī)上試紡。經(jīng)過一段時間后,效果較為理想。但大面積使用后,隨之產(chǎn)生了集合器跳動、膠輥表面發(fā)黑、集合器損壞、安裝不當(dāng)、突發(fā)性紗疵增加等很多問題。
關(guān)于集合器的抖動現(xiàn)象,我們從源頭查起,新購集合器每一個都要挑揀檢驗(yàn),包括鋼絲架變形和開口處毛刺的清理。因我廠全部使用氣動搖架,集合器都是懸掛安裝在搖架上銷彈簧上,這本身就使集合器的穩(wěn)固性較差,使用中運(yùn)行不平衡,與膠輥摩擦產(chǎn)生抖動現(xiàn)象。針對這種情況,首先我們對膠輥表面進(jìn)行了光照處理,降低了表面粗糙度,減少了因膠輥表面發(fā)澀與集合器之間的摩擦;同時我們移動了搖架上上銷彈簧,使之處在一個合適的位置。在安裝集合器、壓下?lián)u架后,上銷、集合器、皮輥三者平穩(wěn),避免了上皮圈與集合器之間碰撞,以及鋼絲架不平穩(wěn)而引起的集合器跳動。
安裝集合器后發(fā)現(xiàn)浮游區(qū)間距過小,直接導(dǎo)致集合器在運(yùn)行過程中與皮輥緊貼在一起,集合器活動間隙太小,造成集合器與膠輥摩擦較大,致使許多膠輥表面發(fā)黑、發(fā)熱、破損起槽,并且集合器開口處積聚許多短絨等現(xiàn)象。針對此問題,結(jié)合實(shí)際情況,將中鐵輥由原來的46毫米刻度移到47毫米,將前膠輥由前沖3毫米改為前沖4毫米,這樣調(diào)整加大了浮游區(qū)間距后,皮輥發(fā)黑、磨損的數(shù)量大幅度下降,起到了很好的作用。
集合器在使用中除了應(yīng)減少膠輥與之摩擦外,橫動也應(yīng)靈活。因集合器是懸掛在上銷彈簧上,全靠紗條的橫動來帶動左右移動,這就要求細(xì)紗機(jī)的橫動裝置必須靈活,保證在7~9毫米之間。此外,細(xì)紗機(jī)的揩車周期在15~20天左右,膠輥表面因積棉蠟而發(fā)粘,膠輥在下機(jī)清洗再上車后又容易發(fā)澀,所以可適當(dāng)用滑石粉處理一下,讓膠輥表面保持干燥、爽潔,減少摩擦。