悅達:聚焦“回絲率”精準施策
回絲率是紡織企業管理中的一項重要生產指標,回絲率過高不但影響自動絡筒工序的生產效率,而且容易產生質量隱患。悅達紡織集團紡紗二廠創新自動絡筒降回絲管理方法,通過半年的摸索與實踐,增加收益10多萬元,預計全年提質增效20多萬元。
紡紗二廠推廣的“自動絡筒降低回絲”方法,是重新調整自動絡筒機三個吸紗口的吸紗長度,對回絲管理進一步優化。測量回絲的長度細化到單錠,改變了傳統的回絲“單臺重量管理”。目前單錠回絲長度測量要比單臺回絲稱重更為直觀,也更為精細。
自該方案實施以來,技術人員深入生產一線,經過大量的現場調研,對電腦后臺參數逐個查驗、修訂、試驗,并多次召開現場會,到車間現場示范,逐臺推廣。范宗勤廠長帶領分管廠長、設備工段長、技術人員到車上逐一實際驗證,直至該方案在兩個車間的28臺自動絡筒機上全部推廣實施。
現在在紡紗二廠,無論是廠長還是普通員工,對自動絡筒機降回絲都有了新的稱法,即“吸紗長度”。設備維修人員在巡回到自動絡筒機時,都能夠熟練地對回絲進行長度測量,看其是否符合標準長度,并根據測量結果抓后單錠,減少機臺單錠差異,降低回絲率。
“我們按照QC小組推廣的辦法到車上逐一試驗,針對實施過程中存在的問題帶領管理人員逐條逐項地去學習、改進。現在已在自動絡筒工序全部實施。”范宗勤表示,“這種增效只是改變了一種管理方法,不需要一分錢的投資,既能給分廠帶來效益,也能讓員工得到鍛煉。”
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