蕭山行業轉型升級加快 “機器換人”作用凸顯
一筐紅色的空紗管放置在機器的這一頭,一根根空紗管像一個個聽話的孩子,自動上了流水線,排隊、插管、紡紗、落紗……機器的那頭,一筐白色成品被一名工人搬了下來。在一片轟鳴的機器聲中,益南化纖提升理落紗自動化工藝“機器換人”技改項目已投入在生產線上。這是記者近日參加的蕭山區紡織行業“機器換人”現場交流會,看到的一幕。
記者從區經信局了解到,上半年全區共實施市級“機器換人”項目100個,完成投資14.11億元。上半年全區規模以上紡織行業共實施規模以上“機器換人”技改項目40個,完成行業投資10.21億元,同比增長了57.7%。大批智能化裝備的應用,在企業節能降耗、降低人力成本、產品提質增效等方面的作用日漸凸顯。
從本次紡織行業“機器換人”現場交流會上了解到,益南化纖的實踐,可以說是蕭山工業經濟轉型升級的縮影。企業通過改造現有設備實現減員增效、實現機器換人的良好成效,感受到工業技術裝備的快速發展對傳統產業升級的支持作用。
“像我們共投入1200萬元,對紡紗設備理落紗環節進行技術改造。以前,這個環節需要80多個工人,通過自動化改造后,可節約大概三分之二的人力成本,這是非常明顯的成效。同時,通過自動化改造,它的效率提高了,產品質量、工藝更穩定了,車間環境也更整潔了。這些都是間接的提升?!币婺匣w集團副總經理朱鋒給記者算了這樣一筆賬。
杭州益利隆紡織有限公司將細紗機理落紗作為“機器換人”技改項目的重點之一,通過自動化的機械臂代替人工理落紗。其中,短車集體落紗裝置采用了光、機、電、氣一體化等技術,自動定位,自動完成落紗,自動實現空紗管理管、排隊、插管等動作,幾乎無需人工干預,總體減少了因落紗造成的停臺、空錠時間,降低了勞動強度,提高了生產效率,優化了車間用工管理。
自動化改造后,其設備性能穩定可靠,能夠自動的完成自動循環過程,僅這一項技術改造,預計每年就可為企業降低400萬元的用工成本,達到節省成本和優化管理的目的。
朱鋒介紹,企業的紡紗設備多是2003到2006年間采購的,自動化程度不高,老舊設備的生產效率比不上新設備,在產品成本上競爭力也比較弱。接下去,企業還將在用工比較突出的生產環節進行設備更新和技術改造。接下來,在對落紗環節,包括對包裝環節、落桶環節如有新工藝、新技術,益南化纖都愿意進行進一步的自動化改造嘗試。
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