數據說話:立達中國用戶細紗提速實驗結果出來了!
立達中國實際客戶的提速實驗結果
立達中國實際客戶的提速實驗分為兩個產品,Ne 60和Ne 80的純棉機織紗。兩種產品的階段性提速步驟相同。實驗過程中,分別記錄階段性提速中的機器情況和紗線質量,用于最終的分析與總結。60支最終由16500轉/分提速到21500轉/分,提高了30.3%。而各項指標均在質量控制標準范圍內。
由圖1可見,在錠速為21500轉/分時,千錠時斷頭數是14根,遠低于控制指標20根。同時,縱觀整個提速過程,斷頭并未有大幅度的增加。同樣可見,隨著車速的提高,紗線毛羽值并未出現大的波動,同樣低于控制指標。
同樣,由圖2可見,在21500轉/分時,60支紗線的條干、粗細節和棉結均未超出質量控制標準,而且在提速過程中,并未出現質量的急劇惡化。
另一品種80支純棉機織紗速度由18500轉/分提速到目標車速20500轉/分,相對于客戶原來的車速,提高了10.8%。而各項指標均在質量控制標準以內。
由圖3可見,錠速達20500轉/分的斷頭在14.8根/千錠時。同時也可以發現在整個提速過程中,斷頭在高速情況下并未有大幅度的增加。而客戶擔心的毛羽值在整個提速過程中未有明顯變化,同樣也在質量控制標準內。
同樣,由圖4可見,在錠速達20500轉/分時,80支紗線的條干、粗細節和棉結已接近質量控制標準,同樣也可看出,當速度突破19500轉/分后,成紗質量雖會惡化,但程度不是很明顯。
提速實驗又會帶來什么樣的經濟效益?
細紗提速后能耗分析
對于產量和能耗,我們對參與實驗的兩種紗線都進行了記錄與對比。由表1可見,當速度提高30%以后(從16500轉/分到21500轉/分),相同的單位生產時間內,60支純棉紗產量增加了27.7%(源于立達速度曲線的優化,單錠平均引紗速度提高),能耗增加24.8%。
同樣的,由表2可見,當錠速提高10.8%以后,相同的單位生產時間內,80支純棉紗產量增加了11%,生產每公斤紗的能耗增加則為4.4%。
實驗結果可見,國內客戶實現細紗機提速,并不會像客戶所述面臨毛羽提高、斷頭率增加及質量下降的風險。相反,根據實驗的結果可得,毛羽和斷頭在整個提速過程中并未有大的變化,而質量的下降只要在設定的質量控制標準內也是被接受的。只要在提速過程中把握節奏,并注意觀察斷頭率、毛羽和質量,客戶必然是可以找到適合自己車速的。
細紗提速經濟效益分析
細紗機提速的最終目的是讓企業降低成本,提高收益。根據立達紡紗成本核算模型,我們模擬了紡紗廠的成本計算,將主要成本分為:資產成本,運營成本,能耗成本,人工成本及廢料成本(見表3)。
60支機織紗從16500轉/分提速到21500轉/分后,錠速提高了30.3%,每天的總成本可降低14%,也就是1.2元/公斤紗。如果以50000錠的紡紗廠為例,一年按350天,每天24小時計算,總成本可降低512萬人民幣。
同樣80支機織紗從18500轉/分提速到20500轉/分后,錠速提高了10.8%,每天的總成本可降低5.2%也就是0.61元/公斤紗。同樣以50000錠的紡紗廠為例,一年按350天、每天24小時計算,總成本可降低165萬元人民幣。
綜上所述,細紗機提速所帶來的收益是巨大的,但實現細紗機提速需要的是各方各面的工作。實現細紗高速生產是一項系統工程,需要考慮原料、工藝、設備、環境和專件器材等很多因素,企業在選擇細紗速度時,需要結合不同原料、不同紗支、不同紗線應用綜合考慮。只有滿足質量要求、合理控制細紗斷頭,才能實現真正意義的細紗機高速。

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